面对目前钢铁产业低迷的情况,作为钢铁上游产业链,焦化行业受到了严峻考验。降成本,降能耗是我企业的当务之急。我车间结合实际情况,做了三个改造项目降低能耗:
第一、焦炉经过几年的使用,通廊温度较高,影响到烟道的使用寿命。今年5月份,车间利用指挥部后院部分废弃的隔热砖对通廊进行了改造。通过改造,出现了明显效果,不仅提高了热工效率,而且改善了工人的工作环境,使废弃的隔热材料得到了合理利用。
第二、1#、2#焦炉在投入生产以来,炉头温度一直处于偏低状态,封墙散热量也较大,上升气流边号炉火道燃烧不充分,空气温度预热效果不佳,不能与煤气充分混合燃烧。为此,我们加厚了相关保温层,保温效果明显改善,大大降低了炉门的散热,提高了炉头温度,保证了焦炭质量。
第三、加强炉体的维护,提高焦炉的热工效率。焦炉是我公司的核心设备。为确保完成全年的焦炭生产任务,确保焦炭的质量,我们加强了对炉体的检修维护。今年大修炉门18个,小修炉门72个,更换炉门刀边3套,更换顶丝、丝座26套,更换钩头螺栓76套,更换大盖底座1个,自己加工更换上升管盖102个,全面清扫横管5次,清扫地下室煤气主管3次。这些措施的实施,确保了焦炉正常的生产运行,为完成全年的焦炭生产任务,提高焦炭质量,提供了保证。
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